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去库存,告别备货制,进入准时化模式 发布时间:2016-03-25         浏览:
“服装行业3年不做衣服,库存的衣服都卖不完”,业内的笑话真实反映出服装行业当前的现实困境。承受着代理制库存积压风险、企业现金流紧张、品牌销售模式缺失、企业利润空间逐年下降等多重大山压力的裤企,多数裤装企业的日子过得如履薄冰。

 

市场如此萎靡的态势下,义乌市卓达服饰有限公司却逆势增长,实现库存比往年降低30%以上,营业额和现金利润同时增加30%以上的难得局面。究其发展之道,义乌市卓达服饰有限公司总经理于阳光说,企业能够平稳度过,主要得益于“JIT准时化模式”的变

 

同很多裤装企业一样,2012年以来,同很多服装公司一样卓达也遇到备货制模式带来的工厂库存积压、现金流、管理等企业困境。

 

“我们做外贸的时候,企业的利润空间很少,但企业掌握着现金流和库存。后来转做内销后,产品附加值和销售额都有所提高,但企业实际利润总是上不去,回款也不理想”。
 

为了改变这一状况,于阳光坦言没少花时间思考和学习,但理论知识丰富以后,仍然缺少实际的系统操作方法有效解决企业困境。

 

一次偶然的机会,于阳光去广东一家工厂考察学习,看到其基本没有库存和原材料积压。经过一番了解,他得知到广东企业80%是用JIT准时化模式在操作,准时备货、准时生产、准时发货,基本实现零库存。

 

“为了做准时化模式,我们也走了不少的弯路,先是找了一个做过JIT厂长来推行,车间流水是做起来了,效果也有,但总是问题不断,要么物料不齐停下来,要么人员技能不够,没做多久厂长就辞职走了。”

 

为什么好的方法模式、别人能成功,却如此难以复制,这让于阳光十分困惑。这并没有打消他想要改制的决心。

 

转折点的到来来自于网络中一个关于JIT的流水腾讯视频。

 

“我从头到尾看完这个视频,表面看视频中流水跟我们做的差不多,也是单件流和手传,唯一不同的他们在工序分配和人员安排上面更清晰准确,车间没有看到很多裁片库存。”

 

他找到了视频发布者-阿拉博顾问,经过与对方深入沟通,才知道JIT单件流水只是准时化生产其中的一个工具,前期的生产计划实施、物料采购优化、流程优化、6S管理等系统工程做好才能真正实现准时化和体现其价值。

 

“我们学习到外在的型,没有掌握到内在的神。”于阳光总结了第一次JIT改革不成功的最大问题。随后,卓达服饰与咨询机构达成战略合作,引入外脑专业团队,正式规范导入JIT准时化管理系统。

 

变革并不全是一帆风顺的。最初推行6S现场管理和JIT准时化生产模式时,并未被管理和工人们接受。很多管理者有“我们能不能成功”迷惑,员工也有“老板脑子有病,是个不切实际的理想主义者”的声音,甚至有部分提出辞职要求。承受巨大压力,于阳光还是坚持了下来。

 

结果证明,随着生产环境变得干净、整洁、有序,工厂生产效率得到了大幅度提高。经过一个半月的调整,2013年7月,卓达服饰单件流水生产线开始运行,第一条双层保暖裤从裁片到成品下线总共花了30分钟不到。

 

“以前我们是3天出不了货,全部压在车间和裁床,工厂压了上万条。从前最高峰也只能做到人均17件,现在一天少加1小时能做到人均22件,效率提高了24%。以前一个组积压三到四个款、几千件衣服,现在基本只有存放当天400多件量,裁床也是只备1-2天周转量。基本没有大批量返工事故,质量返工率比之前降低8%,而且返工很及时,当天都清完。”于阳光说。

 

10月,义乌市卓达服饰逐步导入生产计划、流程优化、整个单件流水线全部改完,工厂的在制品库存降低91%,企业常规款的库存备货降低20-30%,人均日产量提高了26%,工人工资也增长了34%,员工稳定性达到90%,辞职员工回流,工厂管理和员工的休息时间变长。

 

企业从原来杂乱无章的保暖裤生产工厂,成为一家“客户下单多少,我们做多少;客户什么时候要,我们就什么时候发”的科学管理现代企业。

 

制品库存降低了,对企业来说就意味着在原材料备货库存也跟着降低。出货更敏捷迅速,常规款成品备货也可以降低很多,现金流压力也就少了很多。产品质量得到提高,业务拓展就更有自信,这都让企业在成本上更有优势。上游面料布料供应商也反应,这是供应链出现良性循环的开始,也是一个共同如何有效降低库存风险的双赢模式。

 

对于未来,于阳光会适当控制企业规模,坚持JIT准时化模式,做好企业内部管理和产品质量,导入信息化管理软件,物料和成品管控更加精细化,打铁还需自身硬。

 

好的产品来自好的管理,好的企业来自好的模式,决定企业利润的不是销售额而是库存和现金流,期待更多的服装企业能够调整好自己转型发展之路。